
水平,實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效?近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司軋鋼廠一線技術(shù)人員以“系統(tǒng)成本再降100元”為出發(fā)點(diǎn),從能源消耗著手,運(yùn)用技術(shù)節(jié)能等手段,降低煤氣消耗量,為“節(jié)能增效軋制”再添動(dòng)力。
小改造,突破瓶頸增效益
孔板流量計(jì)是測(cè)量煤氣流量的關(guān)鍵設(shè)備,棒材三線加熱爐區(qū)域共三臺(tái)流量計(jì),使用中發(fā)現(xiàn)加熱爐三段煤氣流量總和與總管流量相差太大,操作人員無(wú)法確定煤氣流量參數(shù),煤氣瞬時(shí)流量無(wú)法得到有效調(diào)節(jié),造成煤氣浪費(fèi)。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)加熱爐三段流量計(jì)測(cè)量孔板被煤氣嚴(yán)重腐蝕,孔板兩邊管道內(nèi)部堆積了大量的鐵銹灰塵等雜質(zhì),導(dǎo)致測(cè)量精度下降。
經(jīng)技術(shù)人員查閱資料,現(xiàn)場(chǎng)討論,決定將孔板從標(biāo)準(zhǔn)孔板改為圓缺孔板,并將原鑄鐵材質(zhì)更換為不銹鋼材質(zhì),從而增加了流量計(jì)的耐腐蝕性、穩(wěn)定性以及加熱爐煤氣流量的準(zhǔn)確性,有助于提高煤氣利用率,減少不必要的煤氣損耗。
改造實(shí)施后,流量計(jì)準(zhǔn)確率得到大幅提高,為操作人員提供可靠的數(shù)據(jù)支撐,經(jīng)測(cè)算此舉不僅可節(jié)約備件費(fèi)用3萬(wàn)余元,同時(shí)因顯示準(zhǔn)確,操作可精準(zhǔn)判斷,煤氣用量較改造前降低0.5立方米每噸,年可節(jié)約煤氣成本6萬(wàn)余元。
新發(fā)明,節(jié)能增效再發(fā)力
原高線加熱爐鋼坯在監(jiān)控畫(huà)面中只顯示進(jìn)料和空步,無(wú)法區(qū)分物料是熱坯還是冷坯。操作人員無(wú)法直觀進(jìn)行控溫,只能靠爐膛整體溫度進(jìn)行加熱,易導(dǎo)致煤氣消耗加大,造成爐體氧化燒損等問(wèn)題。
針對(duì)這一問(wèn)題,技術(shù)人員根據(jù)工藝要求對(duì)爐內(nèi)顯示畫(huà)面進(jìn)行改進(jìn),將不同狀態(tài)的鋼坯用不同顏色標(biāo)記出來(lái),用紫色、綠色分別標(biāo)記熱坯、冷坯,空步和標(biāo)識(shí)位用紅色表示,并跟隨生產(chǎn)動(dòng)態(tài)移動(dòng)。這樣可直觀地顯示爐內(nèi)物料狀態(tài),有利于操作人員判斷,隨時(shí)調(diào)火控溫,保證每根鋼坯都加熱到位,從而減少煤氣空耗和氧化燒損。
此方法實(shí)施后,經(jīng)測(cè)試評(píng)估,高線煤氣較改造前降低1.02立方米每噸,氧化燒損降低了0.01%,年可節(jié)約費(fèi)用15萬(wàn)余元。(鄧子超 雷玉妙)
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