上半年,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠以“一計一策”為切入點,積極推動“兩升兩降”工作,通過員工大膽獻計獻策、小心試驗求證,真正補齊設(shè)備短板,解決生產(chǎn)瓶頸。
棒材一線2#飛剪后翻板的作用是在飛剪切頭后經(jīng)翻板進入喇叭口從而保證軋件順利進入13架軋機。在運行過程中,時常發(fā)生翻板打開后鋼頭不能及時落入廢鋼坑內(nèi),造成廢鋼,影響生產(chǎn)。經(jīng)技術(shù)員研究討論,決定對該飛剪后翻板進行改造升級優(yōu)化。
通過拆除原飛剪后翻板裝置,對翻板地基進行灌漿預(yù)埋螺栓,利用鋼板制作翻板底座和側(cè)板,廢舊剪刃增加翻板跑槽底部耐磨性,同時重新設(shè)定氣路,配備小型氣罐并固定三聯(lián)件,有利于保持氣體清潔,延長電磁閥使用壽命。經(jīng)改造,鋼頭切掉后從翻板上自動落入坑內(nèi),減少了翻板的使用頻率,誤機時間大幅下降,年可節(jié)約備件費用5萬余元。
精軋K2出口下槽水管在使用過程中利用橡膠管進行連接,因軋機本體和k2出口活套裝配方式導(dǎo)致橡膠管容易打折,過鋼時軋槽冷卻不到位,導(dǎo)致?lián)Q輥頻繁,影響生產(chǎn)。
針對此問題,軋線崗位工多次勘查后決定制作一個彎管連接器,利用彎管連接器將下槽水管接口引導(dǎo)出來與橡膠管進行連接,此裝配不受空間限制,杜絕橡膠管打折引起軋槽冷卻不到位現(xiàn)象。改造后,月可減少誤機時間1小時。
冷床動齒三臺電機分別控制三臺減速機,三臺電機必須同步啟停、方向一致,才能確保設(shè)備正常運行。針對上述問題,電氣工長決定對現(xiàn)有步進電機及備用電機測試旋轉(zhuǎn)方向,并在電纜兩端及電機接線盒處做標(biāo)識,同時對冷床動齒三臺電機程序進行優(yōu)化,可實現(xiàn)單臺電機測試。此方案實施后,可以確保上線直接進行安裝。經(jīng)計算,此項措施年可創(chuàng)效15.2萬元。
在“一計一策”的推動下,軋線設(shè)備、工藝、電氣等小技小改層出不窮,生產(chǎn)質(zhì)量提升,實現(xiàn)“兩升兩降”工作碩果累累。(李海燕)
關(guān)鍵詞: 設(shè)備工藝
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